维修公司上海仰光电子
维修点上海
维修周期1-7工作日
维修率99%
维修范围进口设备
维修项目伺服驱动器 伺服系统
维修人员25人
维修价格120
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DKC 故障诊断 1 诊断信息 F 和诊断信息 E 的说明1.
1 错误诊断信息F F205 凸轮轴故障F207 切换至未初始化运行模式F208 UL 电机类型已变F209 PL 装载参数默认值F211 DISC-Error (1#错误)F212 F212 F212 DISC-Error no.2(2#错误) DISC-Error no.3(3#错误) DISC-Error no.4(4#错误)F217 未接冷却风扇F218 放大器过热关机F219 电机过热关机F220 制动电阻器过载关机F221 电机温度故障F223 停止轴时的初始化过程错误F224 **过大制动时间F226 功率部分欠电压F228 过大偏差F229 编码器 1 故障:象限错误F230 **过编码器 1 大信号频率F236 位置反馈的差值过大F237 位置指令的差值过大F238 实际速度值的差值过大F242 编码器 2 故障:信号幅度错误F245 编码器 2 故障:象限错误F246 **过编码器 2 大信号频率F248 电池电压过低F249 主驱动器编码器故障:信号太小F250 目标位置预置内存溢出F252 主驱动器编码器故障:象限错误F253 增量编码器仿真:脉冲频率太高F260 指令电流极限关闭F262 状态输出口出现外部短路F267 内部硬件同步错误F269 电机制动器释放过程中错误F276 编码器**出允许的窗口F277 电流测量补偿错误F281 主回路故障F288 EMD 模块固件升级过程中出现错误F291 EMD 模块**时F292 EMD 模块过热F294 Ecox 客户端**时F296 Ecox 客户端数量不准确F297 Ecox 客户端错误F386 电源模块没有就绪信号F401 双 MST 故障关机F402 双 MDT 故障关机F403 通信阶段关机F404 阶段前进过程中出现错误F405 阶段后退过程中出现错误F406 阶段切换无就绪信号F407
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力士乐伺服驱动器报警代码查询,有用力士乐驱动器的,可以转载查询。
DKC故障诊断1诊断信息F和诊断信息E的说明
1.1错误诊断信息
FF205凸轮轴故障
F207切换至未初始化运行模式
F208UL电机类型已变
F209PL装载参数默认值
F211DISC-Error(1#错误)
F212F212F212DISC-Errorno.2(2#错误)DISC-Errorno.3(3#错误)DISC-Errorno.4(4#错误)
F217未接冷却风扇
F218放大器过热关机
F219电机过热关机
F220制动电阻器过载关机
F221电机温度故障
F223停止轴时的初始化过程错误
F224**过制动时间
F226功率部分欠电压
F228过大偏差
F229编码器1故障:象限错误
F230**过编码器1信号频率
F236位置反馈的差值过大
F237位置指令的差值过大
F238实际速度值的差值过大
F242编码器2故障:信号幅度错误
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力士乐伺服驱动器维修报警故障:
1.E825过电压、F277过电流、F873电源驱动板故障、F267、F860;
2.VMZKS、F8070、+24V error、F8069、±15Verror;
3 过载、缺相、BS红灯亮、H1数码管不亮、无报警无动作不输出、无显示、电机抖动、F30/61#/60#/20#、内部冒烟/放炮
主修项目:博世力士乐伺服驱动器维修、博世力士乐电源模块维修和博世力士乐控制器维修
窗体*
一、力士乐伺服驱动器维修故障—F267。
1.故障解释:内部硬件同步错误。
2. 故障原因:
力士乐驱动控制器在总线接口(如SERCOS、Profibus、Interbus 等总线)上应同步。正确的同步功能被,如果平均偏差值**过5us,即产生此错误。
3. 故障处理:
需要更换力士乐驱动控制器。
二、力士乐伺服驱动器维修故障—F262 。
1. 故障解释: 在输出状态下出现外部短路。
力士乐输出状态是否存在短路和热过载。
(1) 如果输入电流**过350mA 约1us, 那么即被确认为短路,并关闭相关通道。输入保持关闭直至错误被清除。
(2 ) 对于热过载,出现错误信号,输出关闭。当驱动器被冷却后,输出即被切换到通电状态,等等。但是,错误将保持至被清除为止。如果若干输出过载时间**过80Ma,即发生热过负荷。
注:像灯泡这样的部件,其浪涌电流造成的短路是不能控制的。
2. 故障原因:
(1) 输出短路;
(2) 一或多个输出过载。
3. 故障处理:
(1) 对于故障原因一,消除短路或限制开关电流(<350mA);
(2) 对于故障原因二,根据输出要求,输出电流降至<80mA。
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维修力士乐伺服驱动器A001 通讯阶段 1A002 A003 A009 通讯阶段 2 通讯阶段 3 SERCOS 接口的自动波特率检测A010 驱动停止A012 控制和功率部分运行准备就绪A013 接通电源准备就绪A100 驱动器处于转矩控制模式下A101 驱动器处于速度控制模式下A102 使用编码器 1 的位置模式A103 使用编码器 2 的位置模式A104 位置模式,无滞后,编码器 1A105 位置模式,无滞后,反馈2A106 驱动器控制的插补,编码器1A107 驱动器控制的插补,编码器 2A108 驱动器控制的插补,无滞后,编码器 1A109 驱动器控制的初步,无滞后,编码器 2A110 速度同步,虚拟主驱动器A111 速度同步,真实主驱动器A112 相位同步,编码器 1, 虚拟主驱动器A113 相位同步,编码器 2. 虚拟主驱动器A114 相位同步,编码器 1. 真实主驱动器A116 相位同步,无滞后,编码器 1, 虚拟主驱动器A117 相位同步,无滞后,编码器 2, 虚拟主驱动器A118 相位同步,无滞后,编码器 1, 真实主驱动器A128 凸轮轴,编码器 1, 虚拟主驱动器A129 凸轮轴,编码器 2, 虚拟主驱动器A130 凸轮轴,编码器 1, 真实主驱动器A132 凸轮轴,无滞后,编码器 1,虚拟主驱动器A133 凸轮轴,无滞后,编码器 2, 虚拟主驱动器A134 凸轮轴,无滞后,编码器 1, 真实主驱动器A150 驱动器控制的定位,编码器 上海雷煜自动化科技维修力士乐伺服驱动器1 A151 驱动器控制的定位,编码器 1,无滞后A152 驱动器控制的定位,编码器2 A153 驱动器控制的定位,编码器 2,无滞后A154 编码器 1,驱动器受控的位置模式A155 编码器 1,无滞后,驱动器受控的位置模式A156 编码器 2,驱动器受控的位置模式A157 编码器 2,无滞后,驱动器受控的位置模式A206 数据处理块模式,
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