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上海仰光电子科技有限公司(xiaogang0818.b2b168.com)是一家专业从事于西门子直流调速器维修、西门子S120运动控制维修、西门子数控系统维修、西门子伺服驱动器维修、西门子变频器维修、西门子触摸屏维修、西门子伺服电机维修等高科技企业,全国统一热线:13817011982。欢迎来电咨询。

    安庆力士乐伺服电源维修 上错电 立等可取

    更新时间:2024-06-17   浏览数:70
    所属行业:机械 电工电气 工控系统及装备
    发货地址:上海市金山区  
    产品数量:9999.00个
    价格:面议
    维修公司上海仰光电子 维修点上海 维修周期1-7工作日 维修率99% 维修范围进口设备 维修项目伺服驱动器 伺服系统 维修人员25人 维修价格120
    上海仰光电子科技有限公司是一家维修公司 免费检测 测试好发货
    维修力士乐伺服驱动器A001 通讯阶段 1A002 A003 A009 通讯阶段 2 通讯阶段 3 SERCOS 接口的自动波特率检测A010 驱动停止A012 控制和功率部分运行准备就绪A013 接通电源准备就绪A100 驱动器处于转矩控制模式下A101 驱动器处于速度控制模式下A102 使用编码器 1 的位置模式A103 使用编码器 2 的位置模式A104 位置模式,无滞后,编码器 1A105 位置模式,无滞后,反馈2A106 驱动器控制的插补,编码器1A107 驱动器控制的插补,编码器 2A108 驱动器控制的插补,无滞后,编码器 1A109 驱动器控制的初步,无滞后,编码器 2A110 速度同步,虚拟主驱动器A111 速度同步,真实主驱动器A112 相位同步,编码器 1, 虚拟主驱动器A113 相位同步,编码器 2. 虚拟主驱动器A114 相位同步,编码器 1. 真实主驱动器A116 相位同步,无滞后,编码器 1, 虚拟主驱动器A117 相位同步,无滞后,编码器 2, 虚拟主驱动器A118 相位同步,无滞后,编码器 1, 真实主驱动器A128 凸轮轴,编码器 1, 虚拟主驱动器A129 凸轮轴,编码器 2, 虚拟主驱动器A130 凸轮轴,编码器 1, 真实主驱动器A132 凸轮轴,无滞后,编码器 1,虚拟主驱动器A133 凸轮轴,无滞后,编码器 2, 虚拟主驱动器A134 凸轮轴,无滞后,编码器 1, 真实主驱动器A150 驱动器控制的定位,编码器 上海雷煜自动化科技维修力士乐伺服驱动器1 A151 驱动器控制的定位,编码器 1,无滞后A152 驱动器控制的定位,编码器2 A153 驱动器控制的定位,编码器 2,无滞后A154 编码器 1,驱动器受控的位置模式A155 编码器 1,无滞后,驱动器受控的位置模式A156 编码器 2,驱动器受控的位置模式A157 编码器 2,无滞后,驱动器受控的位置模式A206 数据处理块模式,
    安庆力士乐伺服电源维修
    上海仰光电子科技有限公司 维修力士乐伺服驱动器电源 伺服电机 免费检测 测试好发货
    力士乐伺服驱动器维修报警代码
    9、故障代码:F2018 故障描述:驱动器温度故障 对策: (1)降低环境温度; (2)检查柜内冷却装置; (3)清洗驱动器内部风扇; (4)驱动器内部温度传感器故障,更换 HCS 功率部分。
    10、故障代码:F2019 F2022 故障描述:电机温度报警 (S-0-0204 为温 度限定参数) 对策: (1)检查机械是否有卡死导致电机过载发热; (2)检查电机到驱动器的温度电缆(X6-1、2)是否松动脱落; (3)电机温度传感器故障,更换电机; (4)驱动器温度检测回路故障,更换 HCS 功率单元。
    11、故障代码:F2820 故障描述:制动电阻报警 对策: (1)减小减速度和速度命令值; (2)更换制动电阻,增加阻值; (3)HCS-检查外部制动电阻 以及与驱动器的接线(X6-3、4) ; (4)HMV-内部制动电阻故障,更换 HMV 电源模块。
    12、故障代码:F2100 故障描述:不正常的访问 Fiash 内存,每一次修 改参数都立刻对 Fiash 存储, 造 成内 存溢出。 对策: (1)将 S-0-0269 参数的 bito 置 1; (2)使用 MMC 存储卡。
    13、故障代码:F2074 故障描述:电机当前位置**出编码器监视窗口,断电时的位置与重新上电后 的 位置偏差太大,**过了监视窗口 值 P-0-0095。 对策:复位重启或者重新建立位置参考点。
    14、故障代码:F2048 故障描述:电机内的电池耗尽 对策:更换电机后盖内侧的电池
    15、故障代码:F2008 故障描述:电机类型改变, 了一个新的参数文件到驱动器,或者驱动器 上电,S-0-0141(电机类型)与当前 的电机不一致。 对策:直接复位即可
    16、故障代码:F8070 故障描述:外部 24V 故障 对策:检查 24V 电源和接线
    17、故障代码:F8069 故障描述:内部-15V 直流出错,内部有+24V 转 -15V 电路,它出现故障或内部的集 成芯片短路。 对策: 更换 HCS 或 CSB
    18、故障代码:F8060
    故障描述:过流报警,驱动器内部电流**出的允许电流
    对策:如大功率管没有问题,则驱动器的电流检测回路有问题, 给予更换。
    19、故障代码:F8838
    故障描述:制动电阻过流
    对策:
    (1)减小减速度和速度命令值;
    (2)更换制动电阻,增加阻值;
    (3)HCS-检查外部制动电阻以及与驱动器的接线(X6-3、4) ;
    (4)HMV-内部制动电阻故障,更换 HMV。
    20、故障代码:F8102
    故障描述:驱动器硬件和 Firmware 不匹配,检 HCS 功率单元故 查 Firmware 版本
    , 障,给予更换。
    对策:Q~~1550-296730力十乐伺服驱动器维修可
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    力士乐伺服驱动器报警代码查询,有用力士乐驱动器的,可以转载查询。
    DKC故障诊断1诊断信息F和诊断信息E的说明
    1.1错误诊断信息
    FF205凸轮轴故障
    F207切换至未初始化运行模式
    F208UL电机类型已变
    F209PL装载参数默认值
    F211DISC-Error(1#错误)
    F212F212F212DISC-Errorno.2(2#错误)DISC-Errorno.3(3#错误)DISC-Errorno.4(4#错误)
    F217未接冷却风扇
    F218放大器过热关机
    F219电机过热关机
    F220制动电阻器过载关机
    F221电机温度故障
    F223停止轴时的初始化过程错误
    F224**过制动时间
    F226功率部分欠电压
    F228过大偏差
    F229编码器1故障:象限错误
    F230**过编码器1信号频率
    F236位置反馈的差值过大
    F237位置指令的差值过大
    F238实际速度值的差值过大
    F242编码器2故障:信号幅度错误
    安庆力士乐伺服电源维修
    上海仰光电子科技有限公司
    力士乐伺服驱动器维修:不能启动、上电无显示、过电流、过电压、欠电压、过热、过载、过速、抖动、编码器异常、模块损坏、接地故障、不能调速、参数错误、限流运行等各类故障维修
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    伺服驱动过载
    1.故障原因①:负载过大,过载运行时间**出驱动器的过载保护时间。
    解决对策:选择功率较大、过载能力较强的驱动器。
    2.故障原因②:伺服电机抱闸不良,未完全打开。
    解决对策:检查电机的抱闸线路。
    3.故障原因③:电机和驱动器不适配
    解决对策:选配更大功率的伺服驱动器。
    4.故障原因④:驱动器周围的环境温度,**出其规格书要求值
    解决对策:更换与驱动器匹配的电机。
    伺服驱动器是用来控制伺服电机的一种控制器,其作用类似于变频器作用于普通交流马达,属于伺服系统的一部分,主要应用于高精度的定位系统。一般是通过位置、速度和力矩三种方式对伺服马达进行控制,实现高精度的传动系统定位,目前是传动技术的产品。那如何伺服驱动器维修时如何测试呢?以下为伺服驱动器维修的方法。
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