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上海仰光电子科技有限公司(xiaogang0818.b2b168.com)是一家专业从事于西门子直流调速器维修、西门子S120运动控制维修、西门子数控系统维修、西门子伺服驱动器维修、西门子变频器维修、西门子触摸屏维修、西门子伺服电机维修等高科技企业,全国统一热线:13817011982。欢迎来电咨询。

    黄石力士乐数控系统维修 主板故障 修好均可测试

    更新时间:2024-06-27   浏览数:70
    所属行业:机械 电工电气 工控系统及装备
    发货地址:上海市金山区  
    产品数量:100.00个
    价格:面议
    维修公司上海仰光电子 维修点上海 维修周期1-7工作日 维修率99% 维修范围进口设备 维修项目伺服驱动器 伺服系统 维修人员25人 维修价格120
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    DKC 故障诊断 1 诊断信息 F 和诊断信息 E 的说明1.
    1 错误诊断信息F F205 凸轮轴故障F207 切换至未初始化运行模式F208 UL 电机类型已变F209 PL 装载参数默认值F211 DISC-Error (1#错误)F212 F212 F212 DISC-Error no.2(2#错误) DISC-Error no.3(3#错误) DISC-Error no.4(4#错误)F217 未接冷却风扇F218 放大器过热关机F219 电机过热关机F220 制动电阻器过载关机F221 电机温度故障F223 停止轴时的初始化过程错误F224 **过大制动时间F226 功率部分欠电压F228 过大偏差F229 编码器 1 故障:象限错误F230 **过编码器 1 大信号频率F236 位置反馈的差值过大F237 位置指令的差值过大F238 实际速度值的差值过大F242 编码器 2 故障:信号幅度错误F245 编码器 2 故障:象限错误F246 **过编码器 2 大信号频率F248 电池电压过低F249 主驱动器编码器故障:信号太小F250 目标位置预置内存溢出F252 主驱动器编码器故障:象限错误F253 增量编码器仿真:脉冲频率太高F260 指令电流极限关闭F262 状态输出口出现外部短路F267 内部硬件同步错误F269 电机制动器释放过程中错误F276 编码器**出允许的窗口F277 电流测量补偿错误F281 主回路故障F288 EMD 模块固件升级过程中出现错误F291 EMD 模块**时F292 EMD 模块过热F294 Ecox 客户端**时F296 Ecox 客户端数量不准确F297 Ecox 客户端错误F386 电源模块没有就绪信号F401 双 MST 故障关机F402 双 MDT 故障关机F403 通信阶段关机F404 阶段前进过程中出现错误F405 阶段后退过程中出现错误F406 阶段切换无就绪信号F407
    黄石力士乐数控系统维修
    上海仰光电子科技有限公司 维修力士乐伺服驱动器 免费检测 测试好发货
    力士乐伺服驱动器维修报警代码:
    力士乐伺服驱动器故障代码解释及对策 标签:
    力士乐驱动器 故障代码 维修 力士乐维修 力士乐故障对策 分类: 力士乐故障代码 力士乐伺服驱动器故障代码解释及对策
    1、故障代码:C0270 故障描述: 电机编码器数据读取错误 对策: 电机编码器回路故障,检查可能出现的三个地方:电机编码器,反馈线 及 CSB 的编 码器反馈口。
    2、故障代码:C0285 故障描述: 电机的型号参数 P-0-4014 有 误。 对策: 确认电机型号及编码器的型号(P-0-4014) 。检查可能出现的三个地方: 电机编码 器,反馈线及 CSB 的编码器反馈口。
    3、故障代码:E2074 F2076 C0210 C0220 C0271 C0201 故障描述:一些相关的编码器故障报警 对策:北京力士乐伺服驱动器维修请联系--黄工-北京慧博时代科技有限公司
    4、故障代码:C0201 故障描述:无效的参数, 当切换到操作模式 P4 时, 内部的参数被检测,有参数**出 它定义的范围时就出现该报警。 对策: (1)查看 S-0-0022 参数,该参数包含所有的无效参数,再更改无效参数 ; (02,03 版固化软件) 有参数**出它定义的范围时 (2)查看 S-0-0423 参数,该参数包含所有的无效参数,再更改无效参数 就出现该 报警。 (04 版固化软件) ; ( 3)通常加载基本参数后,导入备份参数可以解决此问题。
    5、故障代码:E8260 故障描述:扭矩过载 对策: (1)减小加速度; (2)相应的限制值 S-0-0082, S-0-0083. S-0-0092,P-0-109; (3)优化速度环参数 (4)增加外接制动电阻
    6、故障代码:F2026 故障描述:驱动器功率单元欠压报警, 当 DC bus 电压值小于 P-0-0114 定义的值并 有使能的情况下 出现该报警。 对策: (1)检查外部 380V 主电源,检查直流母线电压; (2)驱动器功率单元产生不了 DC,更换 HCS 功率单元; (3)检查 PLC 时序,Ab、AF。
    7、故障代码:F2077 故障描述:电流检测错误, 硬件故障, 驱动器实时电流, 如**出允 许范围时 出现该报警 对策: (1)驱动器功率单元的电流霍尔传感器故障,更换 HCS 功率单元; (2)控制单元 CSB 的电流计算回路有问题,更换 CSB 控制单元。
    8、故障代码:F2816 故障描述:DC bus 故障 对策: (1)检查外部 380V; (2)直流母线以及外部制动电阻接线; (3)驱动器整流单元故障,更换 HCS 功率部分。
    黄石力士乐数控系统维修
    上海仰光电子科技有限公司 维修工业设备  免费检测 测试好发货
    力士乐伺服驱动器维修报警故障:
    1.E825过电压、F277过电流、F873电源驱动板故障、F267、F860;
    2.VMZKS、F8070、+24V error、F8069、±15Verror;
    3 过载、缺相、BS红灯亮、H1数码管不亮、无报警无动作不输出、无显示、电机抖动、F30/61#/60#/20#、内部冒烟/放炮
    主修项目:博世力士乐伺服驱动器维修、博世力士乐电源模块维修和博世力士乐控制器维修
    窗体*
    一、力士乐伺服驱动器维修故障—F267。
    1.故障解释:内部硬件同步错误。
    2. 故障原因:
    力士乐驱动控制器在总线接口(如SERCOS、Profibus、Interbus 等总线)上应同步。正确的同步功能被,如果平均偏差值**过5us,即产生此错误。
    3. 故障处理:
    需要更换力士乐驱动控制器。
    二、力士乐伺服驱动器维修故障—F262 。
    1. 故障解释: 在输出状态下出现外部短路。
    力士乐输出状态是否存在短路和热过载。
    (1) 如果输入电流**过350mA 约1us, 那么即被确认为短路,并关闭相关通道。输入保持关闭直至错误被清除。
    (2 ) 对于热过载,出现错误信号,输出关闭。当驱动器被冷却后,输出即被切换到通电状态,等等。但是,错误将保持至被清除为止。如果若干输出过载时间**过80Ma,即发生热过负荷。
    注:像灯泡这样的部件,其浪涌电流造成的短路是不能控制的。
    2. 故障原因:
    (1) 输出短路;
    (2) 一或多个输出过载。
    3. 故障处理:
    (1) 对于故障原因一,消除短路或限制开关电流(<350mA);
    (2) 对于故障原因二,根据输出要求,输出电流降至<80mA。
    黄石力士乐数控系统维修
    上海仰光电子科技有限公司
    力士乐伺服驱动器维修:不能启动、上电无显示、过电流、过电压、欠电压、过热、过载、过速、抖动、编码器异常、模块损坏、接地故障、不能调速、参数错误、限流运行等各类故障维修
    精修欧系日系变频器、伺服器、伺服电机、水分仪、触摸屏、软启动、直流调速器、机器人电机、马达、光栅尺、UPS电源、焊机、传感器、PLC、控制器等工控产品!并承接工业自动化与电气系统设备改造
    伺服驱动过载
    1.故障原因①:负载过大,过载运行时间**出驱动器的过载保护时间。
    解决对策:选择功率较大、过载能力较强的驱动器。
    2.故障原因②:伺服电机抱闸不良,未完全打开。
    解决对策:检查电机的抱闸线路。
    3.故障原因③:电机和驱动器不适配
    解决对策:选配更大功率的伺服驱动器。
    4.故障原因④:驱动器周围的环境温度,**出其规格书要求值
    解决对策:更换与驱动器匹配的电机。
    伺服驱动器是用来控制伺服电机的一种控制器,其作用类似于变频器作用于普通交流马达,属于伺服系统的一部分,主要应用于高精度的定位系统。一般是通过位置、速度和力矩三种方式对伺服马达进行控制,实现高精度的传动系统定位,目前是传动技术的产品。那如何伺服驱动器维修时如何测试呢?以下为伺服驱动器维修的方法。
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